化工分公司为落实鲁泰煤业八项措施,结合公司近期开展的“修旧利废 降本增效”活动,公司上下响应号召,以实际行动开展修旧利废活动。
化工分公司机修车间自主设计制作拆装轴承的液压设备,有效地降低了工人的劳动强度。
随着一期设备的老化和二期的大型设备的开车,维修更换轴承的频率越来越高,平常在更换小设备的轴承时用液压拉马还可以,可是在拆换一些大的设备轴承时,液压拉马就无能为力了,这样既保证不了维修质量,还增加了工人的劳动强度。在这种情况下,公司自主设计,在工段和班组的大力配合下,制作了叁台液压设备,设备完全是用废钢板,废槽钢,及压滤机的废旧液压组件制作而成,经过一段时间的试用,效果非常明显,既提高了工作效率,也减轻了工人的劳动强度。
烧碱车间压缩氢工段员工利用工作空闲把维修中拆下的旧阀座、阀片进行了精细打磨,修复20余件,修复压罩用钢板台钳挤压阀5件,为公司节约成本约五千元。此外,因压缩机一至四级的压罩和阀座在拆卸时没有专用工具,员工还自制了叁套简易好使的工具,在检修中起到了良好的作用。
热电公司目前四炉四机运行,一期5台锅炉,3台运行,2台备用,备用锅炉引风机出口插板密封不严,烟道正压致使烟气倒流,倒流的烟气携带酸、水汽等腐蚀物,引起烟道、电除尘、锅炉炉膛及内部部件腐蚀。为了防止烟气腐蚀发生,目前备用锅炉也不得不开启引风机把倒流的烟气排入水平烟道,造成了大量的电能损失,同时引风机也无法计划检修。
公司决定对其缺陷进行技改。在热电公司王允来总经理的组织下,成立专题小组实施改造工作。自己设计、自己施工,除了购买主要的材料,其余利用废旧材料制作。首先对3号炉引风机出口烟道加装隔离盲板,杜绝了倒流的烟气对锅炉的腐蚀。技改后试用,效果良好,烟气不再倒流。杜绝了电能的损失,按一台引风机空运行实际消耗的电能约51kw/h,两台炉的消耗电能为51*2=102 kw/h .一天消耗的电能为102*24=2448 kw/h,一年按运行340天计算,消耗的电能为2448*340=832320 kw/h。发电成本按0.5元计算,则一年直接损失为832320*0.5=41.62万元,另外,还带来锅炉、风机等设备腐蚀以及运行方式的限制。技改后仅一台锅炉每年可为公司节约20多万元。
在得知化工分公司建设剩余部门废旧管材后,员工们积极行动起来,走遍化工园区每一个角落,及时将废旧材料收纳整理,工人们统计废旧管材数量型号,开动脑筋,根据专业特点组织进行技术攻关,去除管材外已经发生变形腐蚀的泡沫塑料做成电缆穿线管、排水管等;为方便煤矸石的输送,工人们将平时用过的废旧钢材螺丝钉等材料加工制做了运输矸石架,变废为宝。
据统计,此次修旧利废共节省各种型号的硅钢管600多米、不锈钢管100多米、槽钢1100米,合计价值达30余万元。
(金威煤电 赵广灿 孟海军 夏传友 车颖)
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